巨化股份公司合成氨廠主要生産碳氨、尿素(sù)、甲醇(chún)、液氨等(děng)産品。在各(gè)産品工藝流程中,要求提供大量的制冷量,合成氨廠利用氣氨、液氨(ān)進行能量轉換,通過(guò)冷凍冰機供應大量的制(zhì)冷(lěng)量。考慮到合成氨廠節能(néng)改造總體規劃和冷凍量(liàng)需求,結合(hé)冷凍(dòng)崗位增産節能、更新改造要求(qiú),針對原有的老工(gōng)藝活塞式壓縮機損耗高、打量小,運行效率(lǜ)低、電氣設備過于繁瑣等問題(tí)進行技改工作。原有的BTD-ICC型活塞式(shì)冰機采用繼電器控制,存在控制回路接線複雜繁(fán)瑣(suǒ),損壞(huài)率高,機械(xiè)傳動部件多,操作麻(má)煩,故障(zhàng)頻繁,維修不便等問題。因此合成氨(ān)廠決定以制冷量100萬大卡/小(xiǎo)時,功耗450kW的螺杆冰機更新原活塞式冰(bīng)機。
在電氣控(kòng)制回路中采用PLC控制(zhì),由于PLC具有可靠性高,抗幹擾能力強(qiáng);控制(zhì)程序可變,具有很好的柔性;編(biān)程簡單,使用方便;功能完善;擴充方便,組合靈活;體積小、重量(liàng)輕等優點,本次設計運用在(zài)實踐中取得了預(yù)計的效果。